典型案例
 

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西北橡胶总厂案例

西北橡胶总厂(现更名为“凯迪西北橡胶有限公司。简称“该厂”)是生产航空航天配件的大型橡胶制品企业,所生产的产品全部需要蒸汽加热硫化。由于该厂产品规格多,不仅硫化设备多,硫化机类型也多,几乎涵盖了所有行业的加热方式。其硫化设备有小橡胶件平板硫化机、橡胶件硫化罐、长胶管硫化罐、涂胶机、大型平板硫化机、鼓硫(虹吸排水的滚筒加热机)、轮胎硫化机、胶带硫化机等。全厂配置的疏水阀多达八百余只。由于疏水阀在线检查困难,漏汽率普遍超标,造成系统能源浪费严重,同时因各部用汽压力差异很大,高顶低,致低压用汽部门无法生产。全厂生产调度非常困难,已经影响到企业的生产和发展。

为解决这一问题,2000年初,该厂派员到同行业的重庆长江橡胶厂和重庆轮胎厂现场考察,并比对了当前的其他技术后,决定采用本研究所的《高效蒸汽供热系统》发明专利技术对厂里供热系统进行改造。200111月新系统投入运行,由动力车间和财务部门提供的数据(注:以下内容摘自该厂验收报告)显示:

全厂用汽量较前一年同期下降23.58%

万元产值耗汽较前一年同期下降18.15%

特别是103105分厂改造后效果尤为明显;

103分厂与去年同期比较,产值增产54.35%,但耗汽量却下降了21.62%。;

105分厂与去年同期比较,产值增产131.5%,但耗汽量仅增长4.70%。;

2001年福利区增加住房面积10560m3,而蒸汽消耗量不仅没有增加,反而有所下降。节能效果相当明显。

原来由于疏水阀漏汽率普遍超标,导致供汽紧张,所需工艺压力难于保证。系统改造后,漏汽消失、使供汽压力提高,满足了生产工艺要求。如大平板硫化机原来温度只有133,现提高到了156℃。系统改造后,由于解决和提高生产工艺水平,所带来的效益(也称为间接效益)远远大于节能的直接经济效益。

另外,由于系统改造后不再使用疏水阀,系统原使用的八百多只疏水阀已全部取消撤除,维修工作已大幅度减少,企业非常欢迎。

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